ABB变频器帮助CropScience工厂节能降耗
活动说明
在生产工厂的进风/排风风机上安装了变频器,使用EFF1电机更换了过时的电机。
这些活动是一个5年计划的一部分,旨在降低工厂成本,是在工厂一次能源审计以及其他后续技术与经济分析(可行性研究,效益成本计算)之后实施的。
应用环境
位于Filago的拜耳CropScience工厂(意大利贝加莫)。该公司是农用行业的公司,注重创新与研究领域的投资,开发更加有效的、保护环境以及消费者健康的农用。
位于Filago的拜耳CropScience工厂获得2008年度的ABB能源效率奖。
解决方案
本应用选用了ABB标准变频器ACS550。在整个过程中,提供了适当的分析与应用开发协助。在固体生产段(3701号大楼)在约20,000立方米的环境中,给75kW的风机上配置了变频器。工厂进风量为97,000立方米/小时,排风量为60,000立方米/小时:已安装三台变频器,并使用了一套自动化管理软件。该套完全由公司开发的软件,在设备运行时将转速设定为全速的80%,在设备不运行时设定为60%。
在液体生产段(3604号大楼),应用情况类似;环境约为12,000立方米,功率为52kW的风机进风量为63.000立方米/小时,排风量为61.500立方米/小时。
除了安装2台变频器外,改造活动也包括使用率EFF1Ex电机(型号为M3KP200MLB4和180MLB4)更换过时电机,以及采用自行开发的自动化管理软件。
结果
整体而言,投资约为3万欧元,其中包括材料成本以及机械与电气工程成本,预计降耗为450kWh/年(固体段为200kW,液体段为250kWh),回报时间为10个月。
要精确地测量两个应用在下列方面所带来的间接好处更难一些–不过也是非常显而易见的–比如降低热交换以及耗散,降低加热量以及减少使用加热器,在热力发电站减少使用甲烷以及电能。重要的是在查询阶段,计算结果表明比预期节省超过10%,相当于总消耗量约540TEP,二氧化碳减排约1,300吨/年。
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